تحلیل خرابی و تعمیر دیسک کمپرسور توربین گازی تحت اثر آسیب فاجعه بار
ترجمه شده

تحلیل خرابی و تعمیر دیسک کمپرسور توربین گازی تحت اثر آسیب فاجعه بار

عنوان فارسی مقاله: تحلیل خرابی و تعمیر دیسک کمپرسور توربین گازی تحت اثر آسیب فاجعه بار با بکارگیری تکنیک SEM وتحلیل CFD
عنوان انگلیسی مقاله: Failure Analysis and Repair of a Catastrophically Damaged Gas Turbine Compressor Disk Using SEM Technique and CFD Analysis
مجله/کنفرانس: مجله تحليل و پيشگيری از خرابی - Journal of Failure Analysis and Prevention
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی مکانیک و هوافضا
گرایش های تحصیلی مرتبط: تبدیل انرژی، مکانیک سیالات و آیرودینامیک
کلمات کلیدی فارسی: توربین گازی، دیسک کمپرسور، خرابی، ترک، خستگی سایشی
کلمات کلیدی انگلیسی: Gas turbine - Compressor disk - Failure - Crack - Fretting fatigue
نوع نگارش مقاله: Technical Article
نمایه: Scopus - Master journals List
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1007/s11668-012-9576-y
دانشگاه: گروه مهندسی هوا فضا، دانشکده علوم و فنون جدید، دانشگاه تهران، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 11
صفحات مقاله فارسی: 20
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
ایمپکت فاکتور: 0.801 در سال 2019
شاخص H_index: 22 در سال 2020
شاخص SJR: 0.237 در سال 2019
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 1547-7029
شاخص Quartile (چارک): Q3 در سال 2019
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8977
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده 

حین پیاده‌سازی اساسی یک واحد توربین گازی ۸۵ مگاواتی در نیروگاه ری ایران ۳۹ ترک با طول‌ها و در جاهای مختلف دیسک کمپرسور فاز ۱۱ شناسایی شد.  همه ترک‌ها از مناطق کام و زبانه شروع شده بودند. بازرسی‌های بصری مقدماتی و میکروفراکتوگرافی ثانویه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که پدیده خستگی سایشی علت اصلی خرابی بوده است. جهت راه‌اندازی مجدد واحد ۴ روش تعمیر پیشنهاد شد. اولین روش این بود که کلیه ترک‌ها با ماشین‌کاری، یا اصطلاحاً آمیخته‌سازی، از بین بروند. سه روش دیگر به ترتیب جداسازی کامل تیغه‌های گردنده فاز ۱۱، جداسازی همزمان کل تیغه‌های گردنده و استاتور فاز ۱۱، و جداسازی تیغه‌های گردنده کام و زبانه‌های آسیب‌دیدهٔ فاز ۱۱ بودند. گرچه اولین راه‌حل ابتدا روی دیسک آسیب‌دیده انجام شد، پیشنهاد اولین مولف این بود که راه‌اندازی مجدد واحد با دیسک آمیخته‌شده به سبب وجود نقاط تعمیر زیادی روی دیسک به قدر کافی مطمئن نیست. با بکارگیری تحقیقات عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی مشخص شد که تنها پیشنهاد دوم (یعنی جداسازی کل تیغه‌های گردنده فاز ۱۱) می‌تواند روشی کاربردی باشد. نهایتاً، تیغه‌های گردنده کل فاز ۱۱ از دیسک‌ آمیخته‌شده جداسازیه شدند و واحد توربین گازی با موفقیت بدون اینکه عملکرد غیرعادی داشته باشد مجدد راه‌اندازی شد.  هرچند فرآیند صورت‌گرفته تقریباً ۲۰٪ توان خروجی را نسبت به قبل از جداسازی تیغه‌ها کاهش داد، اما دستگاه سریعاً آمادهٔ راه‌اندازی شد و امکان تولید توان الکتریکی حین مدت اوج مصرف نیز وجود داشت.

مقدمه

توربین‌های گازی سیستم‌های پیچیده‌ٔ مولد نیرو محسوب می‌شوند که شمار زیادی از آنها را در نیروگاه‌ها با هدف تولید برق استفاده می‌کنند.  در هر توربین گازی هوای محیط وارد کمپرسور شده و از چند فاز تیغه گردنده و ثبت عبور می‌کند تا برای تهیه مخلوط هوا و سوخت جهت احتراق چگالیده و مصرف شود. سپس، جریان سیال پرسرعت، فشار و دما می‌توانند شفت توربین را به حرکت درآورند و نیروی مکانیکی تولید کنند. در نهایت، شفت توربین شفت ژنراتور را به حرکت در می‌آورد تا برق تولید شود.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

During a major overhaul of an 85 MW gas turbine unit in Iran-Rey power plant, 39 cracks were detected with different lengths and locations on the compressor disk of stage 11. All of the cracks initiated from the dovetail regions. Preliminary visual inspections and further microfractography using the scanning electron microscope demonstrated that the fretting fatigue phenomenon was the main cause of failure. Four repair methods were suggested to restart the unit. The first one was to remove all of the cracks from the disk by machining, or the so-called blending. The second, third, and fourth ways were to remove the entire rotor blades of stage 11, to remove the entire rotor and stator blades of the stage 11 simultaneously, and to remove those rotor blades of stage 11 corresponding to the damaged dovetails, respectively. Although the first way of solution was initially carried out on the damaged disk, the first author offered that restarting the unit with the blended disk is not reliable enough because of the presence of a large number of repair points on the disk. Using the numerical investigations based on the computational fluid dynamics, it was found that only the second suggestion (i.e., removing the entire rotor blades of the stage 11) might be applicable. Ultimately, the entire stage 11 rotor blades were removed from the blended disk, and the gas turbine unit was successfully restarted without encountering abnormal operation. Although the performed process resulted in approximately 20% output power loss compared with the unit’s power before the blades’ removal, the unit was quickly restored to be ready to restart, and the electric power could be generated during the period of peak consumption.

Introduction

Gas turbines are complex systems of producing power, a large number of which are utilized in the power plants with the aim to generate electric power. In a gas turbine, the ambient air enters the compressor and passes through the several stages of rotary and stationary blades to be compressed and used to prepare a fuel–air mixture for combustion. Then, the fluid flow with high velocity, pressure and temperature would be able to drive the turbine shaft and produce mechanical power. Finally, turbine shaft runs generator shaft to produce electric power.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرح حادثه و تحلیل خرابی

شرح حادثه

تحلیل خرابی

تعمیر

تحلیل جریان سیال

روش عددی

تحلیل جریان بین سه فاز آبشار کمپرسور محوری ساده

نتایج و بحث

نتيجه‌گيری‌

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Description of the Incident and Failure Analysis

Description of the Incident

Failure Analysis

Repair

Analysis of Fluid Flow

Numerical Method

Flow Analysis Between Three Stages of a Simple Axial Compressor Cascade

Results and Discussion

Conclusions

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۹,۶۰۰ تومان
خرید محصول